Regolatore di giri con bec e cut-off per celle Lipo:
    N. celle: 2-3 selezionabile via jumper
    Logica di controllo: PIC16F626
    Quarzo 4MHZ
    Uscita: PWM 1KHZ con duty cicle variabile da 0 a 100%
    Uso del comparatore interno per il cut-off
    Diodo led per segnalazione anomalie

Questo regolatore  stato studiato per funzionare con 2 o 3 celle Li-Po,
affidando tutto il controllo ad un microcontrollore PIC16F628.
Ho cercato di prestare particolare cura alle tensioni di cut-off del bec,
Riducendo la potenza del motore dal 100% al 70% nel momento in cui la 
tensione di ogni cella arriva a circa 3V, dando cos ancora qualche minuto di 
motore, e spegnendolo definitivamente al di sotto dei 3V.

Il led serve per segnalare il numero delle celle selezionate ed  eventuali 
anomalie, con 3 velocit di lampeggi(veloce,lento,molto veloce).
All'accensione il led esegue 2 lampeggi se sono selezionato 2 celle, o 3 lampeggi 
se sono selezionate 3 celle.
Successivamente dovrebbe rimanere acceso per segnalare il funzionamento normale.
Se invece lampeggia in modo veloce significa che lo stick dell'acceleratore non si
trova a 0 oppure il canale si trova invertito. (controllare lo stick,reverse,trim, EPA ecc.)
Se invece lampeggia in modo lento significa che non arriva il segnale dalla 
trasmittente e bisogna controllare i collegamenti con la ricevente.
Quando entra in funzione il cut-off del bec esegue un lampeggio molto veloce, che avviene
alla fine del volo, oppure nei primi secondi di funzionamento se la batteria  scarica.

L'impulso in ingresso deve durare da 1ms a 2 ms come da specifiche, quindi se il 
motore parte a minimo o non raggiunge il massimo bisogna regolarlo con la radio 
usando l'EPA,TRIM ecc.

La costruzione del PCB  abbastanza semplice e poco critico, con l'unica accortezza
sulle resistenze R6,R7,R8 che devono essere di precisione, e del regolatore di 
tensione LM2940. Questo regolatore  un equivalente del 7805 con un drop-out di soli 0.5V 
ed una corrente di 1A, in modo da garantire 5V anche con 2 Li-Po quasi scariche(6V).
I componenti LM2940 e IRFZ44N sono stati montati sul lato rame per comodit, ma se preferite 
potete montarlo sul lato componenti facendo attenzione alle piedinatura.

Il regolatore  stato provato con un P51D della GWS con speed 400 ridotto, 3 HS81, 2S e 3S 
celle Kokam da 1500.

Dopo innumerevoli voli il modello ha ceduto(in realt  caduto, era quasi notte), ma il 
regolatore non ha riportato rotture e funziona ancora bene.

Come potete notare il PCB non  proprio piccolo, cos fornisco anche il file in formato 
CIRCAD per chi avesse voglia di divertirsi e migliorarlo.

Se avete dubbi, perplessit, commenti, insulti, migliorie o volete semplicemente 
contattarmi potete trovarmi al seguente indirizzo e-mail: frank_junior@libero.it oppure 
via ICQ al n.306-092-321

Questo progetto mi  costato molte ore di studio e lavoro.
Ritengo quindi doveroso da parte di chi ha intenzione di realizzarlo di ricompensarmi con
una e-mail di saluto.

Per chi fosse interessato anche al sorgente del PIC(Hi-tech C) pu contattarmi via e-mail.

Questo progetto  del tutto amatoriale, messo a disposizione di tutti per uso privato e/o 
hobbistico, senza garanzia e senza sicurezza, quindi attenzione alle persone e cose che vi circondano quando lo mettete in funzione, vi posso assicurare che anche se sembra piccolo 
uno speed 300 con un elica sono molto pericolosi.
Non mi assumo alcuna responsabilt per eventuali danni diretti o indiretti causati dal 
presente regolatore.

Saluti Frsank